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日本SMC電磁閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象分析

 發(fā)布時(shí)間:2016/7/14 點(diǎn)擊量:796

日本SMC電磁閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象分析
日本SMC電磁閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)金相組織分析、染色試臉、熱處理試臉、SEM 等試驗(yàn)分析,找到了材料銹蝕的關(guān)鍵因素是因?yàn)椴牧现醒鼐Ы绲奶蓟镂龀鲂纬韶氥t區(qū),從而造成不不銹鋼蝶閥銹蝕。材質(zhì)為 CF8M 的不銹鋼蝶閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。奧氏體不銹鋼經(jīng)正常熱處理后,室溫下組織應(yīng)為奧氏體,耐蝕性能很好。為了分析蝶閥的銹蝕原因,在其上取樣進(jìn)行分析。
 
日本SMC電磁閥的材料為鎳鉻奧氏體不銹鋼,這種材料一般都在固溶狀態(tài)下使用。在室溫狀態(tài)下,其組織為奧氏體,奧氏體不銹鋼在廣泛的腐蝕介質(zhì)中特別是大氣中具有良好的抗腐蝕能力。對(duì)不銹鋼蝶閥銹蝕的原因分析:綜合試驗(yàn)的結(jié)果,可判定蝶閥材料組織中析出相不是 σ 相,故蝶閥的銹蝕現(xiàn)象不是由 σ 相引起的;通過(guò) SEM 觀察,確認(rèn)蝶閥的組織中析出相是以鉻為主的碳化物,這種共晶組織沿晶界分布。

EDS 分析結(jié)果表明這種分布在晶界上的碳化物鉻含量明顯高于基體。這種碳化物是 M23C6型。隨碳化物的析出,又得不到鉻的擴(kuò)散補(bǔ)充時(shí),以碳化鉻的形式沿奧氏體晶界析出,在碳化物周?chē)纬韶氥t區(qū),從而奧氏體不銹鋼晶界易被腐蝕。

沿晶界析出的碳化物是造成日本SMC電磁閥銹蝕的主要原因;經(jīng)固溶處理后的奧氏體不銹鋼,由于在高溫加熱時(shí)大部分碳化物被溶解,奧氏體中飽和了的碳與鉻,并因隨后的快速冷卻而固定下來(lái),使材料有很商的耐腐蝕性。因此應(yīng)嚴(yán)格控制熱處理工藝,固溶處理時(shí)將工件加熱高退,使碳化物充分溶解,然后迅速冷卻,得到均一奧氏休組織。固溶處理后,如果采用緩慢冷卻,在冷卻過(guò)程中碳化鉻將沿晶界析出,從而導(dǎo)致材料耐腐蝕性能降低。

可能是靈敏度調(diào)得太高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生振蕩、流體壓力變化太大,執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力不足、調(diào)節(jié)閥選擇大了、閥常在小開(kāi)度工作、介質(zhì)流動(dòng)方向與閥門(mén)關(guān)閉方向一致、附近其它震源影響,支撐不穩(wěn)、閥芯和襯套磨損嚴(yán)重。
 
它的動(dòng)作遲鈍可能是介質(zhì)粘性太大,有堵塞或結(jié)焦現(xiàn)象、填料老化,填料壓得太緊。
 
日本SMC電磁閥泄漏量大,可能是閥芯或閥座被腐蝕、磨損;閥座松動(dòng)或螺紋被腐蝕;閥座、閥芯上有異物;閥的始點(diǎn)(電開(kāi)式)或終點(diǎn)(電閉式)未調(diào)好。
 填料及上、下閥蓋連接處滲漏,可能是填料壓蓋沒(méi)壓緊;聚四氟乙烯填料老化變質(zhì);閥桿損壞;緊固螺母松動(dòng);密封墊損壞。


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